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設備管理工作總結(通用5篇)

欄目: 工作總結 / 發佈於: / 人氣:2.76W

光陰似箭,歲月無痕,一段時間的工作已經結束了,回首這段不平凡的時間,有歡笑,有淚水,有成長,有不足,讓我們好好總結下,並記錄在工作總結裏。那麼工作總結的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的設備管理工作總結(通用5篇),供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

設備管理工作總結(通用5篇)

設備管理工作總結1

在公司領導的正確領導和同事們的熱心幫助下,和經過清心無雨個人的不斷努力下,在20xx年我做了一些工作,現在總結如下:

1、組織好全廠的設備日常管理工作,深入車間檢查悉心指導車間進行設備管理工作,確保生產的正常穩定。每天都能深入車間生產一線檢查和了解各重要設備的運行情況,跟蹤主要備品配件的庫存和採購情況,督促供應部對主要緊缺配件的採購,檢查車間自制配件的加工製作情況,確保主要配件隨用隨有;檢查和督促車間做好設備的日常維護保養工作,並作技術上的指導;合理安排生產和設備檢修工作,遇到異常情況及時作出調整,遇到搶修任務時,做好三個車間機修人員的調配工作。加強了對**車間設備巡迴檢查,加強對**車間設備備件計劃的周密性和足夠備件的準備工作。5月份後重點對**車間狠搶現場管理,不定期檢查反應堆的重要指標“温度”,以避免筒體的不正常腐蝕。加強了設備的跑冒滴漏工作,使車間設備、生產環境大有改善。

2、設計7#反應堆擴建項目的圖紙、設備的材料計劃和落實工作。策劃及組織設備安裝。

3、設計***車間1。8萬噸螢石烘乾線的圖紙、策劃及組織設備安裝。

4、設計***車間4萬噸螢石烘乾線的圖紙、策劃及組織設備安裝。在設計建設過程中,做到能利用舊的設備就儘量用舊的,花較少錢做好公司的事情。如期達到了設計要求。

5、提出了第三生產線二段爐加裝一套抽風收塵系統的方案,多次對提升機進行了檢查改造解決了爐罩冒煙冒料的問題。

6、將二號反應堆出渣方式由中和爐、皮帶機的方式改造為螺旋機方式,減少了二號反應堆故障停機次數。

7、參與污水處理設備的技改工作,,冷卻水帶污泥的問題有一定好轉。

8、組織生產車間設備大修,對制酸車間的反應堆筒體的檢修提出了新的檢修理念,並得到車間的支持。為20xx年度設備的完好率提高打下了基礎。

9、加強了設備的日常檢查,及時發現設備運行的故障隱患,通知車間及時處理。使得設備故障沒有進一步發展,提高了設備運轉率。

10、積極參加車間的技改和檢修工作,作好技改和檢修工作的帶頭作用,使技改和檢修工作如期完成。

11、努力響應公司的號召,積極參加培訓工作,把自己的知識技術無保留地傳給職工。開展設備培訓班1次。

12、身體力行,以身作則,保持與公司同心同德、做工作就要做好、幹漂亮的心態。正確引導職工與公司保持一致,保持生產的穩定和正常發展。

設備管理工作總結2

在一年多的設備管理工作中,我深刻體會到:設備操作人員作為設備的操作者和直接的設備管理員,能否發揮其工作主動性,是提高設備技術狀況的最好途徑。

在太倉美錦攪拌站和339瀏河攪拌站的主要設備管理工作如下:

1.對攪拌站設備、操作規程、保養規程,檔案、維修保養記錄正確填寫。

2.建立攪拌站的設備台帳,設備月購計劃,設備統計、設備維修保養計劃,設備維修申請等。

3.配合中心檢查和維修設備。其中339瀏河攪拌站共計檢查各個設備63台次,查出不合格項25項,監督整改合格25項。

4.帶車去廠家及委外修理廠修理。並且與修理廠簽訂了委外修理協議。

控止到10月25號共計修理費為59771.2元,其中包括材料費.

在設備檢查中我學到了很多東西,比較深刻的就是有關蘇A96222跑偏的問題,在與廠家交涉的過程中,並且自己上網查閲資料,分析總結了車輛行駛中跑偏的原因:

1、前輪定位精度變化(前束變化)

a. 前束過量(單側過量或單偏負前束)

車輛的前束不正確,行駛時路面來的作用力會使前輪發生偏轉,從而影響到車輪方向。對4×2的車輛,行駛時前束有變小的趨勢,4×4則相反。

b. 前輪定位相關的零部件磨損,間隙變大,在行駛時前束變化量會加大。

c. 過度的受力或前輪定位的支撐零件在過大外力的作用下會變形,將嚴重影響到前束的變化量。

d. 隱性前束,如果兩側前輪定位的相關零件不一致,磨損不等,在檢測時,測得的前束值隨行駛阻力變化而變化,也會使車輛跑偏。

2. 前輪定位精度變化(外傾變化)

a. 外傾角左右差過大。

外傾過大,胎冠邊緣承重受力,實際作用直徑內大外小,形成錐形滾動,外緣滑動(負外側則相反)。外傾過大,輪胎的側向剛度變小,向前行駛時,側偏角隨外傾角的增大而變化。如果兩側前輪的外傾不等,向前行駛的側偏角不一致,車輛會向側偏角大的一方跑偏。

b. 左右兩側上下襬臂的尺寸誤差太大會影響到外傾的變化(上下運動時),內傾角誤差大或後傾角誤差大都會使車輪運動時產生較大的外傾變化。

c. 上下臂支撐點的變形,懸架零件鬆動位移都會改變前輪的外傾。

d. 車輛離地高度變化也能改變前輪外傾角。

3. 前輪定位精度變化(後傾變化)

a) 大的主銷後傾角,車輪接地後移距(或導正矩)也會增大,來自路面上前進方向上的阻力會使車輪產生較大的導正力矩。兩側的主銷後傾相差過大,使車輪自動導正的力矩就會不平衡,車輪會偏向車輪後傾角較大的一方。

b) 車輛過載,車架彎曲,上臂安裝角超差,都會造成後傾角的不一致。 懸架零件的磨損,失效,鬆曠等都會改變前輪定位角。

C) 主銷內傾角也會隨懸架零件的變形、磨損、鬆曠而發生改變。車架上懸架原件的改變或失精也會使內傾角發生變化。內傾角改變會影響到重力引起的導正力。

4. 車胎

a. 輪胎的線束層繞偏了會使車輪產生圓錐一樣的滾動,車輛會跑向直徑較小的一方。

b. 兩側的線束層不一致,會使車胎產生較大的側向剛度差異,車輪行駛時會向剛度小的一側產生側偏角,從而改變車輛的行駛方向。

c. 車胎異常磨損,胎冠兩邊厚度不均也會使車輪產生錐形滾動。

d. 氣壓過低會造成側偏剛度變差。

e. 不同型號的輪胎也不能混用。

5.偏置矩不一致

偏置矩大的車輛受到前路定位角的影響也大。

6.推力矩

a.單側前軸偏斜(與汽車中心線不垂直)汽車向偏斜方向跑偏。

b.兩側前軸偏斜(兩前輪的前束值是不真實的)

c. 前後軸中心線不重合(軸線偏移或軸線偏斜)形成推力角(或楔形角)。

d. 單側車輪滯後,形成前軸中心傾斜。

e. 半軸側向移位,兩輪中心與汽車中心線不重合,形成兩條平行線,推力線與車輛中心偏離,形成橫向推力矩。

f. 車架變形,各種前輪數據都完全處於失真狀態,雖然前束左右側軸距都一樣,但兩前輪的行進方向和兩後輪的行進方向都與汽車中心線有夾角,前束一正一負(或一大一小),直線行駛時必須打轉向(或方向修正)。後傾對轉向回正的修正作用兩側不等。

g. 車架側擺造成左右兩側軸距不等。

h. 車架下陷,造成後傾角增大。

7. 彈簧元件鬆弛會改變前輪定位。

8. 轉向元件磨損,能形成前束間斷性變化。

4×2驅動車輛加速時,前束變大(或某一側),減速時則相反。減速時會恢復原狀或減小。4×4驅動車輛則相反,因前輪驅動時,前輪上的作用力是向前的。

9. 懸架元件磨損變形

a.方向穩定性變差,剛性不足,膠套變軟,拉桿膠墊變鬆或磨損等都使路面上的力很容易干擾前進方向。

b.方向抗干擾能力變差;(路面上側風乾擾)

c.方向準確性變差;

d.轉向平穩性變差。

除了在技術方面的學習,在管理方面和與人溝通方面我也得到了很大的提升,工欲善其事, 必先利其器; 君若利其器,首當順其治。要想把設備維護保養好靠一個人時不行的,需要全員參加,以設備綜合效率為目標的、以設備一生為對象的生產維修制。也就是所謂的TPM,是一種有助於非常有效地使用生產設備的理論。這裏有效使用的含義是指使設備無故障地運行並生產出無質量缺陷的產品,而且使其不至於因計劃外故障而停機。

TPM所涉及到的不僅僅是設備,而是人、設備和工作環境的有機整體。這種整體聯繫不僅要求設備不產生功能故障,而且其它方面如較少的工裝和調整時間、較高的加工穩定性以及操作和維修的方便性等也很重要。因此,設備一定要保養好,要不斷查出設備的薄弱部位,找出原因並排除之。這些工作不能僅由設備管理人員承擔,設備操作人員也必須大力、積極地參與。

TPM理論中最重要的一點就是不斷地改進和完善的思想,也就是説:為了提高人、設備和工作環境這一有機整體的效率,TPM決不應該停止。

設備管理的演化過程是:事後維修、預防維修、生產維修、全員生產維修、預知維修,要做到預知維修目前就我們公司而言還很難,所以我們應該把重點放在全員生產維修上,如何動員全員就是設備管理員應該解決的問題,首先我要提高設備操作人員的士氣,士氣提高了,才能有力氣去維護保養設備,所以要經常進行檢查,並且把每次檢查的結果進行評比,給予保養好的設備操作人員進行一定的獎勵,讓他們知道付出是有回報的。通過這種物質來激勵設備操作人員,除此之外,我們還在今年十月份339瀏河攪拌站進行了流動紅旗的設備評比活動,評比周期為一週,每週進行評比,並給一定的獎勵。這樣做的效果反應很好,大家的積極性提高了不少。

管機必先管人,想要把設備管理好,必先先協調好與設備操作人員的關係,要經常性的與他們溝通,每天都要問問他們有關設備的狀況,除此之外還要多關心他們的生活和情緒,要和他們成為朋友,他們反應的問題一定要認真解決,而且要及時,讓他們感覺自己被重視了,那麼以後他們才會更認真的維護保養好設備,這是我這一年多來設備管理的切身感受。

在這一年的學習過程中,感覺自己的專業知識還需要多學習,要提高自身的業務水平,在以後的工作中能不斷充實自己。

設備管理工作總結3

回顧20XX年,我處在公司領導的正確指導下,各項管理工作進展順利,為公司安全生產運行奠定了紮實的基礎。並就年初確定“長週期、低消耗”的目標展開全面管理工作。現就一年來的工作總結如下:

一、設備管理工作全年設備運轉情況呈現良好態勢,年平均運轉率達98。4%,超出去年0。8個百分點

1、定期召開設備例會,對各分廠主要設備的運行、維護、保養情況和目前主要設備存在的隱患及時彙總記錄,並提出防範措施和處理意見加以協調解決。

2、為保證全公司設備穩定高效運行,不發生設備事故,本年度共組織檢修7次。其中老區4次,新區3次。各次檢修在我處協調及各分廠和施工人員的共同努力下按時保質完成。

3、本年度無重特大設備事故,發生二級事故23起,並對其進行了通報處理;一般事故62起,對其中有影響的一般事故、典型事例,也進行了通報處理。通過對事故的分析和處理,使廣大幹部職工受到教育和警示,減少和預防各類事故的發生,降低了設備故障率。對因設備維護管理不到位,操作失誤等主觀原因造成的事故,我處將予以重罰並通報,從而杜絕類似事故再次發生。

4、現場管理員每天深入現場,查找問題及隱患,及時上報。收集點檢信息,在現場落實,並將情況反饋相關單位,要求其總結和整改。減少了事故的發生率,為生產保駕護航。

5、定期組織設備聯查,及時查找隱患,並對設備保養、現場備件擺放崗位工的操作技能進行抽查。對錶現好壞的單位做出獎懲和考核,從而提高崗位工的素質。落實安全操作,安全生產。今年伊始,大力開展“長週期、低消耗”。對分廠設備維護保養及潤滑加強了管理,並加大了考核力度。制定下發了《設備潤滑管理規定》、《液壓油、潤滑油系統油質化驗標準》、《關於油品在線取樣檢測的通知》等針對設備維護保養、潤滑的專項管理規定。對各分廠油耗量進行了認真統計,對大型設備的油站、油品實施跟蹤檢測,發現問題及時呈報公司領導,並提出解決辦法。增設淨油設備提高油品品質,減少了設備故障率。

6、組織人員外出考察,引進技術為我公司借鑑,在我公司開展節能降耗小革小改項目,為進一步減低成本做貢獻。如:一鍊鋼電除塵項目,2x75、198脱硫實現外包運營等項目。

二、備件管理工作

1、備品備件科本着“確保生產、避免浪費”的原則,上報計劃後,計劃員通過ERP編碼,核對庫存,查找備品備件台賬,對各單位不合理計劃進行刪減,嚴格控制備品備件計劃數量,儘量減少物資閒置和資金佔用,截止至11月底,已為公司節省8000多萬,創下了新的記錄。

2、為控制成本,鼓勵各單位降低易耗品的消耗,我處特下發《易耗品“最高限額”的管理規定》,自該規定下發之後,嚴格督導各分廠執行,起到很好的效果。

3、為切實保障採購物資進場質量,防止不合格物資進入生產環節,我處參與了工程物資到貨驗收並存檔了物資驗收跟蹤卡,為質量提供保障和建立設備台帳留下素材。

4、對於計劃檢修外協項目,我處積極組織招標項目,以節約資金為目的,選取服務質量好的施工單位,為公司提供“低投入、高質量”的檢修,並得到了各分廠的好評。

5、及時落實經理批覆的採購合同,對物資有無採購必要及採購數量實事求是,嚴格落實、把關。

6、落實年初孫總提出的技改降耗項目,我處號召各單位大力開展設備技術改造活動,在各分廠進行全面動員。制定了一些列改造方案和措施,公司在4月份進行了全面彙總並認真組織實施。除小革小改外,由公司組織實施的共42項,已實施34項,有3項因投資大、效益不明顯而取消,其餘項目逐步實施。一些改造項目取得了明顯成效,如:一鍊鐵渣池加反衝洗,二鍊鐵棒條篩改造,熱風爐加自動燃燒控制系統,高線油氣潤滑,帶鋼帶箱車磨等。經過統計,這些項目每年為公司創造效益約640萬元。

三、大中修技改完成項目

為保證安全生產,提高生產效率,20XX年我處共組織了5次大中修項目,包括:《2萬製氧大修》《老區豎爐中修》《1#、2#爐熱風爐中修》《軋鋼廠帶鋼大修》《5#爐中修》,除軋鋼廠帶鋼大修外,其餘均已圓滿結束。大中修期間,積極組織相關單位開會討論,並深入現場考察實際情況,制定科學的大中修方案,保質保量按時完成大中修項目。

總體上講,我處在公司的領導下,圓滿完成了20XX年初的既定目標和工作設想。在接下來的一年裏我處將繼續發揮職能,再接再厲,為公司的安全順產而努力!

設備管理工作總結4

回顧過去的一年,喜憂參半,喜的是TDI產量又創新高,“二改三”項目已進入實施階段,紅水裝置已投入運行,新廢酸裝置框架已完工,明年1月份準備安裝。憂的是有的設備長時間帶病運行,隱患無法消除,給設備的管理和維修帶來不便。現將一年來的工作情況分以下幾個方面進行彙報:

一、 從設備管理方面。

1、 加強現場設備巡檢,及時消除設備隱患,確保設備良好運行。根據公司和車間要求,我們加強了對設備的維護和潤滑管理。制定了一系列規章制度。把原來制定的巡檢制度、包機制度、設備潤滑制度的條款又進行了細化,對車間所屬設備實行定點巡檢,包機到人,責任到人。對TDI界區來説,工藝較複雜,重要設備較多,如果巡檢不仔細的話,很可能發生設備故障,造成不應有的損失。為此,我每天都和鉗工同時進行巡檢,及時交流巡檢情況,對發現的問題進行確認。同時,及時和工藝人員溝通,瞭解設備運行狀況,發現問題積極協商解決,如LIST裝置的T7722卸料閥密封問題的解決以及AP機油封及時更換等,充分反映了我們車間的團結和協作,同時也反映了車間領導對設備管理的重視程度。我們在發現重大設備問題及時向上一級領導彙報,反映情況。從實行情況來看,效果較明顯。職工們的責任感增強了,對設備的維護細心了,並且發現了AP機和P7102泵的兩個重大設備隱患,及時的組織力量進行搶修,消除了設備意外事故隱患,為實現設備的長期良好運行、生產系統的穩定運行、月產量超過2000噸提供了強有力的保證。

2、 加強設備技術檔案管理,完善技術資料。設備技術檔案是對設備檢修過程的記錄,通過對設備技術檔案的檢查,可對此設備的運行狀況、損壞程度以及損壞的原因有一個深刻的認識,能及時調整對設備的運行條件和對設備的改進。對車間動設備技術檔案每週檢查一次,對未及時填寫的及時通知該界區的技術員,保證技術檔案能及時反映出設備的維修情況,有利於對設備的管理。

3、 嚴把設備檢修質量關。設備檢修質量的好壞,直接影響到設備運轉的穩定,影響到系統的穩定運行。作為設備技術員,檢修質量是第一要務。無論是設備大修還是搶修,我對拆檢的設備仔細檢查,對損壞設備積極查找原因,找出癥結,及時解決,保證設備的`穩定運行。

二、 從節能降耗方面

1、 積極實施設備國產化工作,降低備件成本和消耗。可以説,2004年是我車間設備國產化力度最大的一年,因為TDI界區的設備多數是國外設備,備件價格昂貴,供貨週期長,這對設備的維修和降低成本是非常不利的,因此,在經過充分論證後,我們對重要設備P5408和P3102進行了國產化,雖然仍存在一點小問題需改進外,但總的來説是成功的。降低了成本,縮短了備件的供貨週期,為保證生產系統的穩定運行和縮短開停車時間打下了堅實的基礎。

2、 積極進行修舊利廢,技改技措,降低成本消耗。如對T7722和T7723末端軸承密封裝置的改造,從原來的密封四氟墊片密封改為用緊固在軸上的密封橡膠環密封,效果良好,自從改了密封形式後,軸承運行已幾個月時間,至今未更換過軸承。每次拆檢軸承壓蓋檢查,軸承未見損壞。同時,我們還對氣動馬達進行了修復,對驅動銅套進行了改進,效果良好。

三、 積極配合“二改三”擴建工程的實施,熟悉“二改三”流程和設備,為明年“二改三”後的開車做準備。

自從“二改三”擴建工程交到公司以後,車間一直非常重視,因此,我要求自己和機械技術員積極學習“二改三”資料,對所變動設備做到心中有數,特別是對動設備,要了解其結構及裝配過程和注意事項。

四、 工作的不足。

在20xx年一年的工作過程中,我覺得在以下幾個方面還有待改進。

1、 在設備管理方面,設備管理經驗不足,有待學習和改進。如每月的預修計劃都不能按期完成,但未説明原因,使預修計劃形成應付上級的擺設。在20xx年我們要嚴格執行月修計劃,當然也要按設備實際運行狀況進行實時地調整。

2、 在巡檢過程中,對發現的設備問題未提起足夠的重視,以致造成設備突然損壞,如B7728泵殼的斷裂。吃一塹長一智,以後要加強這方面的學習,爭取在20xx年有所改進。

3、 專業知識和技術水平有待提高。這些我將會在以後的日子裏通過刻苦的努力學習、實踐,不斷的積累經驗,在實踐中來鍛鍊自己,完善自己。

回顧即將過去的20xx年,我對自己的工作基本滿意,做到了吃苦、耐勞,積極肯幹。思想進步,起到了一個**黨員的作用。

展望20xx年,我們還有很長路要走,3萬噸的實施,設備隱患也會增多,我們的任務還非常繁重,因此,我們更要努力的學習,積極地準備。我們要拿出2萬噸剛開車時地豪氣,迎難而上,我想3萬噸工程也會順利開起來的。

設備管理工作總結5

20xx年已經臨近尾聲,在過去的一年裏,在公司各級領導的正確領導下,在各部門、各科室的大力支持下,我們設備科的工作取得了一定的成績,也得到了領導及廣大員工的認可。成績固然可喜,但是我們更應認識到工作中存在的不足之處,我們從出現的問題中吸取教訓,總結不足,在反思中進行自我提升,確保設備管理工作的順利進行。現將20xx年設備管理工作總結如下:

1、基本達到了20xx年預定的設備管理指標:20xx年設備的平均利用為82%、故障平均停概率為0.2%、設備完好率為98%(暫設3項)造成設備利用率偏低的主要原因是一些在用的陳舊淘汰設備加工精度低,故障多造成的;設備故障停概率、完好率處於正常範圍。

2、切實展開了新版星級達標細則的各項工作。

2.1明確了設備管理方針、制定了設備管理工作目標、設立了相關層次的設備管理部門、建立了完整的設備管理組織體系(已延伸到生產班組)

2.2建立健全了各項設備基礎管理制度,包括:設備前期管理、設備檔案管理、設備資產管理、設備點檢管理、設備使用維護管理、設備潤滑管理、設備狀態監測管理、設備維修管理、設備更新改造管理、設備報廢調劑管理、設備備件管理、設備信息化管理、設備績效管理、設備檢查考核管理、設備故障、事故管理、能源管理、設備設施經濟運行管理、應急管理等。使組織的設備管理正規化(有依據可循)現階段除設備狀態監測管理,公司目前條件不成熟未開展相關工作,其餘各項均有效落實。

2.3為了便於管理(責任落實到個人),組織根據設備編碼規則,對生產設備重新建立了台賬,並製作了銘牌固定在對應的設備上;編制了現場用的《設備自主保全書》;建立了自主保全機制和考核機制,實現了規範化的現場管理。

2.4實現了設備信息化管理,組織配置了網絡設備(含網絡、服務器、電腦硬件、操作系統等);各分廠、維修車間、倉儲部按照管理要求記錄各種表格並及時上交設備科;設備科由專人及時對各管理數據分析、分類、彙總、保管建立了完整的設備管理電子信息庫(含管理文件、設備運行記錄、維修記錄、點檢、潤滑記錄、備件出入庫等記錄)其中維修數據庫、備件數據庫已很好的為公司服務(減少了維修時間、庫存積壓等)

2.5開展了人員設備培訓教育活動,各員工基本能達到設備“三好四會”的要求;組織了技能比武鑑定了員工設備技能等級,員工通過比較和學習,設備的操作和維護技能得到了很大的提高。

2.6組織制定了績效考核指標(含設備點檢、保養完成率、設備故障停概率、設備完好率、設備成本控制、糾正預防措施有效完成率等);設備科有專人負責統計績效指標數據,成立了考核小組負責對數據監督和落實考核,基本實現了設備績效管理。

2.7組織的管理者經常召開設備管理會議,分析當前的設備管理工作情況並找出不足,制定了改善預防措施,並加以實施,使工作有效開展;組織安排人員,不定期(一星期至少有一次)檢查和考核設備管

理工作落實情況,並將檢查結果通報給各分部,督促各分部整改“未達標項”使設備管理工作穩步提升(設備利用率得到了很大的提高、維修成本得到了有效控制)

3、組織詳查各類設備資料並結合公司設備實際情況,制定了主要、關鍵設備的自主保全書,並對操作者進行講解及培訓自主保全書的內容,絕大多數操作者都能按照自主白全書的要求自覺保全設備,極少數人通過組織的檢查考核也改正了自己的不重視態度,11月份通過開展自主保全活動,設備的故障率明顯降低,該活動是有效的。

4、組織制定了規範化的點檢制度文件,編制了主要設備詳細的點檢表,專業維修人員能夠按照點檢制度及點檢表的要求去點檢巡視設備,並詳細記錄點檢結果。通過點檢,專業維修人員及時發現並排除了幾起設備安全隱患(如拋丸清理機的拋丸器葉輪鬆動)該活動是有效的。

5、組織根據設備故障曲線規律,制定了2014年設備維修任務書,維修計劃的執行流程,細化到具體的設備部位、具體的維修時間。維修工能夠按照計劃的要求,定期定量維護設備,通過預防性維修,降低了維修成本、減少了設備故障率、延長了設備的使用壽命(參照同行業同類設備)該活動是有效的。

6、組織制定了設備故障管理制度及流程,維修工及相關人員能夠按照要求處理設備事故故障,並及時填寫設備維修記錄單(包括故障發生時間、故障設備名稱、故障原因分析、換用備件名稱數量、維修時間等)經分析屬於人為造成的,組織有專人撰寫設備事故報告並在全

公司進行通報批評,組織有專人對維修記錄單進行保管、分類、彙總定期總結故障發生規律並提出可行的整改措施。

7、組織的設備管理目標已分解到班組,本年度基本實現了預定的指標。公司現階段主要使用點檢表、維修記錄單、設備運行記錄單來採集基礎數據,組織有專人每月分析、彙總數據(形成設備利用率、設備故障停概率、設備完好率),每月洪部長組織設備科召開設備管理例會(包括上月的管理不足之處、整改措施、以及本月的工作安排、上層領導的工作指示、傳達近期文件精神等)

8、公司目前暫未展開設備狀態監測工作,不在詳述。

9、完成公司領導分配的其他任務:對特種車設備進行搬遷安裝;對新大樓進行配電;對拋丸機、翻轉機進行技改;對2#、3#車間進行線路改造等

10、設備管理工作存在的主要問題及整改措施:

10.1暫未展開關鍵設備狀態監測工作,我們將落實《設備狀態監測管理辦法》;制定各設備狀態監測明細;購買設備狀態監測工具;成立設備狀態監測小組;儘快開展設備狀態監測工作,

10.2加強倉庫的管理,嚴格按照《設備材料備品備件倉儲管理辦法》對物資進行分類管理;備品備件要進行分類和編碼;建立設備備件計劃明細表以減少備件庫存的積壓。

10.3加強對檢修人員和操作人員的管理和培訓,制定詳細的培訓計劃,操作人員要全部達到“三好四會”的要求,維修人員要掌握各自片區設備的工作狀態,能看懂原理圖,能夠排除較複雜的故障。

10.4組織目前沒有能力對潤滑油過濾,液壓設備用油時間較長,長時間未清洗。組織將購買過濾設備、定期對全廠所有液壓設備的液壓系統和潤滑系統進行清潔和換油。

11、20x年主要工作思路

20xx年我們將繼續堅持在重汽集團設備部所下發的《設備管理星級達標標準》的要求下,結合我們的不足,完善設備管理工作。

11.1、按照設備管理制度、嚴抓設備管理工作。

11.2、做好主要關鍵設備的維護保養工作。降低主要關鍵設備的故障率,首先要通過保養來實現,切實做好“管、用、養、修”工作,把主要關鍵設備管理層次分明,結合實際掌握主要關鍵設備的運行情況,進行不同的維護和保養。

11.3、督促做好設備的計劃檢修工作。設備日常檢查和維護是設備管理的重點工作,應該讓每一名操作工、每一名維修工真正從內心愛護機器設備,維護設備,切切實實把設備檢查維護及計劃檢修工作做好。設備的好壞在於日常的計劃檢修,計劃檢修除了正常的不可預測因素外,是對設備各部位失去正常性能的修復。只有嚴格執行計劃檢修,出現設備事故的概率才會大大下降,我們才能更好的控制維修費用,我們的設備管理才能更上一個新的台階。

11.4、繼續做好設備培訓工作,組織對維修工、操作工進行技能培訓。通過過去工作的切身體會,針對設備管理中出現的各種問題,深知技術工作對設備管理的重要性(許多設備故障事故都是人為操作不當造成的、維修工的技能不嫻熟增加了維修時間及成本)